近日,太原化工新材料公司正以一场环己醇酮C线脱氢装置的“脱胎换骨”式技改,奋力冲刺提质增效与满负荷运行的新目标。此次改造直指多年顽疾,通过核心设备升级与新增关键塔器,实现产量、质量与环保效益的三重飞跃。
长期以来,该公司虽拥有两条设计年产10万吨的环己酮生产线,却始终面临“有劲使不出”的尴尬。为此,该公司将C线脱氢装置技改项目列为重中之重,通过为初馏塔、酮塔、醇塔等“换心”——将传统填料更换为高通量规整填料,大幅提升分离效率,从源头上解决产量和质量瓶颈,并为系统“强身”——新增一座高36米、重达15吨的环己醇精馏二塔,用于降低能耗和物耗,让生产过程更经济、更环保。
自今年6月初项目土建桩基施工启动以来,作业半径狭小,大型设备难以施展;地下水水位偏高,时刻考验着地基的稳定性,诱发装置沉降的风险如悬顶之剑;再加上持续的高温“烤”验,对施工人员的生理和心理都是极大的磨砺。困难面前,技改人员科学组织、精细管理,于8月15日完成土建基础施工,为后续设备安装扫清了障碍。9月8日,吊装工作取得圆满成功。
“项目启动以来,每道工序严格按照标准化施工、验收,确保工程质量全程可控、安全风险实时规避。”该公司发展规划部部长李响说。目前,环己醇酮C线脱氢单元已投料开车,脱氢装置实现满负荷运行。经过改造,每小时可节约蒸汽7吨,每天减少副产品废油1吨,大幅提升了环己酮产品质量,为企业带来显著的经济与环保效益。
(文 张京 高劲鹏)
责任编辑:李世臣
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